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      廣州石化26套大修裝置安全環(huán)保達(dá)標(biāo)交付檢修

      文章來源:    發(fā)布時(shí)間:2017/7/19 10:36:20
      【導(dǎo)讀】在整個(gè)裝置停工過程中,沒有發(fā)生安全環(huán)保事件,外排廢水100%達(dá)標(biāo)排放,沒有外部環(huán)保投訴7月17日,隨著污水汽提四裝置安全環(huán)保交出檢修,參與本次廣州石化煉油Ⅱ系列裝置檢修的26套裝置(除3號(hào)聚丙烯裝置計(jì)劃8月大修外…
          在整個(gè)裝置停工過程中,沒有發(fā)生安全環(huán)保事件,外排廢水100%達(dá)標(biāo)排放,沒有外部環(huán)保投訴

          7月17日,隨著污水汽提四裝置安全環(huán)保交出檢修,參與本次廣州石化煉油Ⅱ系列裝置檢修的26套裝置(除3號(hào)聚丙烯裝置計(jì)劃8月大修外)全部安全環(huán)保交出,全面進(jìn)入檢修階段。

          在本次裝置大修停工過程中,廣州石化按照“氣不上天、油不落地、水不超排、渣不亂丟、聲不擾民”的要求,對(duì)停工過程的“三廢”排放進(jìn)行全面統(tǒng)籌處理,整個(gè)停工過程中沒有發(fā)生安全環(huán)保事件,外排廢水100%達(dá)標(biāo)排放,沒有外部環(huán)保投訴。

          精心策劃確保大修順利進(jìn)行

          本次大修,不僅要在兩周之內(nèi)將26套裝置安全環(huán)保停工、退料干凈,做到零污染、零排放、零投訴,不出現(xiàn)點(diǎn)火炬、噪音、臭氣擾民等現(xiàn)象,而且還要確保煉油Ⅰ系列和化工區(qū)等在運(yùn)裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行,任務(wù)十分繁重。

          廣州石化生產(chǎn)調(diào)度部門在做好煉油Ⅰ系列、化工區(qū)運(yùn)行裝置生產(chǎn)管理的同時(shí),精心組織、科學(xué)籌劃煉油Ⅱ系列大修改造停工安排和物料平衡工作,通過多輪協(xié)商、優(yōu)化測(cè)算、滾動(dòng)調(diào)整,制定出大修開停工網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌安排和物料平衡方案,編制出五版煉油Ⅱ系列大修停工、檢修、開工網(wǎng)絡(luò)圖,使裝置停工既按節(jié)點(diǎn)錯(cuò)峰進(jìn)行,又確保整個(gè)停工過程均衡有序,并將物耗能耗降到最低。

          S Zorb裝置是廣州石化生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油的主要裝置,自2013年5月上個(gè)周期大修開工至今,已連續(xù)運(yùn)行1482天,是本次大修改造的關(guān)鍵裝置之一。但S Zorb裝置屬于單系列裝置,在其檢修改造期間,全廠的汽油生產(chǎn)平衡就會(huì)面臨難題。為此,廣州石化提前對(duì)兩套加氫精制裝置進(jìn)行RSDS(催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù))改造后順利開工,生產(chǎn)出達(dá)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的超低硫汽油,不僅更好地實(shí)現(xiàn)了檢修分組的目標(biāo),而且成功解決了S Zorb裝置檢修期間全廠汽油生產(chǎn)平衡問題,為煉油Ⅱ系列裝置大修改造創(chuàng)造了條件。

          反應(yīng)器更新是1號(hào)重整裝置的重點(diǎn)項(xiàng)目,按常規(guī)做法,更新重整反應(yīng)器需先拆除原來的反應(yīng)器,新反應(yīng)器就位后再安裝內(nèi)件,最后配管,一般最短工期也會(huì)超過兩個(gè)月。為確保裝置大修改造順利進(jìn)行,廣州石化通過創(chuàng)新安裝方式,提前在就近的空地上做一個(gè)臨時(shí)基礎(chǔ),將反應(yīng)器吊裝就位后,安裝反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件,最后再將裝好內(nèi)構(gòu)件的反應(yīng)器整體吊裝到安裝位置上。采用這個(gè)方法,不但保證了安裝質(zhì)量,而且縮短檢修工期30天。

          密閉吹掃貫穿裝置停工全過程

          廣州石化按照環(huán)保新要求,不斷優(yōu)化裝置停工、物料吹掃、排放方案,對(duì)裝置含油污水、含硫污水、清洗液實(shí)施密閉排放,對(duì)固廢處置等進(jìn)行全面統(tǒng)籌,將密閉吹掃貫穿裝置停工全過程,確!皻獠簧咸、油不落地、水不超排、渣不亂丟、聲不擾民”。

          重催裝置是本次大修第一套停工裝置,裝置停工吹掃過程嚴(yán)格遵守大修停工方案,在裝置退物料中,遵循先重后輕的原則,退物料流程精細(xì)化,由上游往下游逐步退料,由小流程集中到大流程,大流程集中到塔器,再由塔器退出裝置,盡量減少往罐區(qū)吹掃管線的數(shù)量;污油、蠟油、渣油等重油管線吹掃進(jìn)污油拱頂罐或者重油罐區(qū),做到物料全回收。為明確責(zé)任,停工吹掃過程的每一個(gè)步驟都經(jīng)過操作人員、班長(zhǎng)和管理人員的三級(jí)確認(rèn)。

             本文由黃山良業(yè)閥門有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布;黃山良業(yè)閥門主要生產(chǎn)各類智能型,標(biāo)準(zhǔn)型,防爆型,整體型,調(diào)節(jié)型,快關(guān)型,雙速型,調(diào)速型,220V型,直流型,非標(biāo)型閥門電動(dòng)裝置,閥門電動(dòng)執(zhí)行器,智能型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),閥門電裝,閥門電動(dòng)頭等;公司旗下品牌有良業(yè)和立美克,歡迎垂詢合作。

          部分老裝置暫時(shí)還不具備完全密閉吹掃的條件,技術(shù)人員就提前完善密閉吹掃設(shè)施。如2號(hào)焦化裝置在停工前就首先完善密閉吹掃管線,使裝置吸收穩(wěn)定等八大系統(tǒng)停工吹掃時(shí),污水全部回收至4號(hào)污水汽提裝置,實(shí)現(xiàn)零排放,整個(gè)裝置停工吹掃期間,共計(jì)回收污水1400噸,回收污油540噸;S Zorb裝置停工吹掃前,新增了十多條“綠色環(huán)保停工線”,使裝置在倒空置換階段,通過密閉排放系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)環(huán)保蒸煮,蒸汽夾帶的物料進(jìn)入污油罐后全部回收。

          優(yōu)化停工操作從源頭減少排放

          在全程實(shí)施密閉吹掃的同時(shí),廣州石化還通過優(yōu)化停工操作,精細(xì)調(diào)整等措施,從源頭減少排放,減輕停工過程中各系統(tǒng)面臨的壓力,降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

          2號(hào)延遲焦化裝置氣壓機(jī)是連接裝置分餾、反應(yīng)系統(tǒng)和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的重要“橋梁”,在以往氣壓機(jī)停機(jī)后,必須通過氣壓機(jī)將富氣排至火炬系統(tǒng),以降低分餾、反應(yīng)系統(tǒng)壓力。為確保停工過程安全環(huán)保,技術(shù)人員結(jié)合以往大修停工經(jīng)驗(yàn),在裝置停工前就反復(fù)優(yōu)化氣壓機(jī)停機(jī)方案,制定詳細(xì)可行的停氣壓機(jī)不放火炬的步驟。在裝置切斷進(jìn)料后,氣壓機(jī)沒有馬上停止運(yùn)行,而是根據(jù)氣壓機(jī)入口富氣量的變化,一方面逐步降低轉(zhuǎn)速,另一方面逐步通過反飛動(dòng)調(diào)節(jié)閥從機(jī)出口引富氣到入口,確保氣壓機(jī)低速平穩(wěn)運(yùn)行。多余富氣經(jīng)下游裝置處理后作為裝置瓦斯用料,直至全部物料回收完畢后才停機(jī),不僅實(shí)現(xiàn)了安全平穩(wěn)停機(jī)和不放火炬的目標(biāo),還回收全部物料約3000標(biāo)準(zhǔn)立方米。

          在1號(hào)CFB裝置停工過程中,技術(shù)人員優(yōu)化兩臺(tái)CFB機(jī)組負(fù)荷,提前控制好脫硫、脫硝劑料位,安排好煤焦比例,并根據(jù)煙氣量和床層壓降及時(shí)調(diào)整煙氣再循環(huán)擋板開度和回水調(diào)節(jié)閥開度,及時(shí)調(diào)整脫硝系統(tǒng)和消石灰投用量,確保了停工過程各環(huán)保排放指標(biāo)控制在“超低排放值”以下,實(shí)現(xiàn)從源頭減少排放的目標(biāo)。

          確保裝置100%安全環(huán)保才能交出檢修

          7月6日14時(shí)30分,煉油四部6.5萬標(biāo)立/時(shí)制氫裝置申請(qǐng)交出檢修。但管理部門在經(jīng)過認(rèn)真的檢查確認(rèn)后,發(fā)現(xiàn)裝置還存在部分導(dǎo)淋未打開、部分污水沙井未打開清理和采樣分析等6項(xiàng)問題,被要求重新整改。

          接到整改要求后,6.5萬標(biāo)立/時(shí)制氫裝置馬上組織人員針對(duì)6項(xiàng)問題,制定詳細(xì)措施進(jìn)行整改。裝置主管根據(jù)四個(gè)班組在停車階段所負(fù)責(zé)的區(qū)域,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施。

          整改措施全部落實(shí)并經(jīng)管理部門嚴(yán)格驗(yàn)收確認(rèn)后,7月7日14時(shí),在距離第一次申請(qǐng)全面交出的時(shí)間推遲一天后,該裝置終于高標(biāo)準(zhǔn)交出檢修。

          “進(jìn)度要讓位于安全和環(huán)保,必須確保裝置100%安全環(huán)保才能交出檢修!睘榇_保所有停工裝置100%安全環(huán)保交出,安全環(huán)保部門制訂了詳細(xì)的大修安全環(huán)!叭壳,其中包括大修停車21條、倒空置換16條、裝置交出12條,并對(duì)裝置交出檢修的安全環(huán)保條件進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

          在本次大修改造中,廣州石化繼續(xù)實(shí)施之前行之有效的HSE網(wǎng)格化管理,將大修裝置劃分為79個(gè)監(jiān)管網(wǎng)格,所有項(xiàng)目都納入監(jiān)管,做到“裝置中有網(wǎng)、網(wǎng)中有格、格中定人、人負(fù)其責(zé)”。對(duì)違章行為,除了考核、追究違章人員的責(zé)任外,各級(jí)安全管理網(wǎng)格負(fù)責(zé)人也都連帶考核。(記者 黃敏清)

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